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西門子數(shù)控系統(tǒng)驅(qū)動軸使能無反應(yīng)

更新時間:2023-07-02

簡要描述:

西門子數(shù)控系統(tǒng)驅(qū)動軸使能無反應(yīng)-免費(fèi)檢測:我公司是國內(nèi)較早從事工控設(shè)備維修單位,是德國SIEMENS西門子專業(yè)維修單位,目前擁有專業(yè)的維修工程師和先進(jìn)的維修設(shè)備,具有豐富的維修技術(shù)和經(jīng)驗。我們一直專注維修技術(shù)的研究,保證不二次損壞機(jī)器,一般性故障均可當(dāng)天修復(fù),不收取任何檢測費(fèi)用,維修西門子就找專修西門子公司!

型號:免費(fèi)檢測廠商性質(zhì):代理商瀏覽量:1508

西門子數(shù)控系統(tǒng)驅(qū)動軸使能無反應(yīng)-免費(fèi)檢測西門子數(shù)控840D案例西門子840D數(shù)控系統(tǒng)本身性能穩(wěn)定,故障率極低。配置西門子840D系統(tǒng)的數(shù)控設(shè)備調(diào)試和維修實踐中,大部分故障源于設(shè)備的安裝調(diào)試和使用出現(xiàn)的問題,以下列舉幾個不同類型的維修實例以供參考。
例1一臺840D系統(tǒng)的TH5840加工中心,在調(diào)試出現(xiàn)NCU報警,PS和PF紅燈亮,報警是“12460通道%1程序段%2超出%3的符號zui大數(shù)目”和“15175通道%1程序段%2程序%3接口不能建立”,并且出現(xiàn)頻次沒有規(guī)律。查閱診斷手冊,提示報警來自“用于循環(huán)程序定義擴(kuò)展的內(nèi)存不足(PROC-指令)”。經(jīng)修改并刪除新的加工程序,報警未能消除,調(diào)整程序數(shù)目等相關(guān)機(jī)床參數(shù)故障依舊,基本排除是程序內(nèi)存本身的原因。根據(jù)報警出現(xiàn)的頻次,且IM361接口模塊的SF燈亮,懷疑故障和信號干擾有關(guān),經(jīng)檢查IM361連接電纜,發(fā)現(xiàn)電纜屏蔽不良,重新做IM361的連接電纜屏蔽層,報警消除。
例2一臺840D系統(tǒng)的TH6363臥式加工中心,全閉環(huán)控制,在調(diào)試中Z軸坐標(biāo)值顯示漂移,實際上Z軸并沒有移動,報警是“25050軸%1輪廓監(jiān)控”。該報警產(chǎn)生的直接原因是NCK對于坐標(biāo)軸的每個插補(bǔ)點(diǎn)(設(shè)置點(diǎn)),根據(jù)內(nèi)部模型計算出實際值,如果計算的實際值與真實的機(jī)床實際值之間的差別大于機(jī)床數(shù)據(jù)36400CONTOUR_TOL中給定的值,則程序中止,并發(fā)出警報信息。診斷過程是:檢查機(jī)床數(shù)據(jù)36400及32200的設(shè)置值正常;將Z軸的伺服、電纜、光柵尺與X軸對調(diào),報警出現(xiàn)在X軸;取消將Z軸全閉環(huán),設(shè)置為半閉環(huán),報警消除,判斷是因為全閉環(huán)控制引起的報警,檢查Z軸光柵尺的測量頭及光柵尺電纜的連接均正常,但電纜的屏蔽線連接不良,重新做好電纜的屏蔽后,報警消除,機(jī)床恢復(fù)正常。
例3一臺840D系統(tǒng)的TH42160龍門加工中心,具有X、Y、Z三個進(jìn)給和一個刀庫T四個伺服軸。出現(xiàn)Z軸電機(jī)超溫報警,伺服驅(qū)動器上報警紅燈亮。診斷過程是:系統(tǒng)監(jiān)控頁面顯示Z軸電機(jī)溫度150℃,而用手觸碰感覺Z軸電機(jī)和環(huán)境溫度相差不大,說明系統(tǒng)沒有正確檢測到Z軸電機(jī)的真實溫度,判斷是Z軸電機(jī)溫度傳感器不良或Z軸電機(jī)反饋電纜連接問題。將Z軸電機(jī)的動力及信號電纜與Y軸做對調(diào),Z軸伺服驅(qū)動器上報仍然閃亮,說明Z軸電機(jī)及電纜是正常的。將Z軸伺服驅(qū)動器與一臺正常工作的同型號TH42160龍門加工中心對調(diào),疑是故障的Z軸伺服驅(qū)動器報警紅燈熄滅,可以運(yùn)行,而對調(diào)過來好的Z軸伺服驅(qū)動器出現(xiàn)了報警紅燈,說明也不是Z軸伺服驅(qū)動器的問題。至此,Z軸伺服驅(qū)動器、電機(jī)、電纜等硬件均檢查正常,而此故障又和機(jī)床參數(shù)無關(guān),經(jīng)觀察,刀庫T軸和Z軸共用一塊雙軸伺服驅(qū)動器,故懷疑是刀庫軸的故障而誤造成Z軸的報警顯示。檢查T軸電機(jī)連接,發(fā)現(xiàn)電纜插頭中滲進(jìn)很多的冷卻液,進(jìn)一步把電機(jī)的后蓋打開,發(fā)現(xiàn)其中也滲進(jìn)很多的冷卻液,連電機(jī)編碼器都被浸泡腐蝕。更換T軸電機(jī)后,故障消除,機(jī)床恢復(fù)正常。此故障案例說明在使用雙軸模塊時,一個軸的故障可能會反映到另一個軸上,造成誤判。西門子801系統(tǒng)維修
例4一臺840D系統(tǒng)的TOM850立式加工中心,機(jī)床在回參考點(diǎn)方式下旋動倍率開關(guān)時,會突然出現(xiàn)3000號急停報警,同時伴有%1軸回參考點(diǎn)異常報警;在自動方式下運(yùn)行程序時,調(diào)整倍率機(jī)床明顯抖動。診斷過程是:通過對故障現(xiàn)象的觀察和分析,故障均是在倍率發(fā)生變化時出現(xiàn),檢查并清洗倍率開關(guān)后,故障依然存在。檢查PLC輸入輸出信號狀態(tài),發(fā)現(xiàn)倍率開關(guān)從一個倍率擋位旋轉(zhuǎn)到下一個倍率擋位的過渡過程中存在輸入信號全都為零的瞬間狀況,機(jī)床瞬時速度信號失而復(fù)得,電機(jī)頻繁加減速,造成機(jī)床抖動。經(jīng)重新編制倍率控制PLC程序,在倍率開關(guān)切換過程中保持上一狀態(tài),機(jī)床恢復(fù)了正常。因此,建議在使用操作面板倍率開關(guān)為格雷碼時,應(yīng)避免開關(guān)調(diào)整瞬間產(chǎn)生的誤動作。
例5一臺840D系統(tǒng)的TK42200龍門數(shù)控鏜銑床,主軸低速運(yùn)行正常,實際轉(zhuǎn)速和指令轉(zhuǎn)速匹配,在大于1000r/min,實際轉(zhuǎn)速只有700r/min左右,并且指令轉(zhuǎn)速增加而實際轉(zhuǎn)速也基本不變化;更換主軸伺服放大器,故障仍然出現(xiàn),檢查電纜的連接也正常;因工件的加工方式為齒狀排刀在鋼件上開槽,沖擊較大,故懷疑是電機(jī)編碼器經(jīng)長期沖擊造成損壞,經(jīng)更換電機(jī)編碼器后,故障消除,機(jī)床恢復(fù)正常。

電源接通后無基本畫面顯示

(a)電路板03840號板上無監(jiān)控?zé)麸@示
(b)03840號電路板上監(jiān)控?zé)袅?br />①監(jiān)控?zé)糸W爍。如果監(jiān)控?zé)糸W爍頻率為1Hz,則EPROM有故障;如果閃爍頻率為2Hz,則PLC有故障;如以4Hz頻率閃爍,則保持電池報警,表示電壓已不足。

4)進(jìn)給軸運(yùn)動故障
(a)進(jìn)給軸不能運(yùn)動。造成此故障的原因有:
①操作方式不對;
②從PLC傳至NC的信號不正常;
③位控板有故障(如03350,03325,03315板有故障)。
④發(fā)生22號報警,它表示位置環(huán)未準(zhǔn)備好。
⑤測量系統(tǒng)有故障。如產(chǎn)生108,118,128,138號報警,這是測量傳感器太臟引起的。如產(chǎn)生104,114,124,134報警,則位置環(huán)有硬件故障。
⑥運(yùn)動軸處于軟件限位狀態(tài)。只要將機(jī)床軸往相反方向運(yùn)動即可解除。
⑦當(dāng)發(fā)生101,111,121,131號報警時,表示機(jī)床處于機(jī)械夾緊狀態(tài)。
(b)進(jìn)給軸運(yùn)動不連續(xù)。
(c)進(jìn)給軸顫動。
③進(jìn)給驅(qū)動單元有故障。
④數(shù)控機(jī)床數(shù)據(jù)設(shè)定錯誤,造成位置控制環(huán)路為正反饋。
⑤CNC裝置輸至驅(qū)動單元的指令線極性錯誤。
(e)103~133號報警。這是輪廓監(jiān)控報警。速度環(huán)參數(shù)沒有化或者KV系數(shù)太大。
(f)105~135號報警。位置漂移太大引起的。移量超過500mv,檢查漂移補(bǔ)償參數(shù)N230~N233。
5)主軸故障
如果實際主軸轉(zhuǎn)速超過所選齒輪的zui高轉(zhuǎn)速,則產(chǎn)生225號報警;如主軸位置環(huán)監(jiān)控發(fā)生故障,則發(fā)生224號報警。
6)V·24串行接口報警
(a)20秒內(nèi)仍未發(fā)送或接收到數(shù)據(jù)時:
①外部設(shè)備故障;
②電纜有誤;
③03840板有故障。
(b)穿孔紙帶信息不能輸入,其原因有:
①操作面板上鑰匙開關(guān)在關(guān)的位置,從而造成紙帶程序不能輸入;
②如果0384號板上的數(shù)據(jù)保護(hù)開關(guān)不在釋放位置時,不能輸入數(shù)據(jù)紙帶;
③如果不能輸入L80~L99和L900~L999號子程序,則多是由于PLC與NC接口信號Q64·3為“1”(循環(huán)禁止)引起的。進(jìn)口泵 閥門
(c)停止位錯誤。
①波特率設(shè)定錯誤;
②閱讀機(jī)有故障;
③機(jī)床數(shù)據(jù)錯誤

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